手机阅读

工艺标准工作心得体会和感想 工艺标准培训心得(2篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-24 01:37:52 页码:8
工艺标准工作心得体会和感想 工艺标准培训心得(2篇)
2022-12-24 01:37:52    小编:ZTFB

当在某些事情上我们有很深的体会时,就很有必要写一篇心得体会,通过写心得体会,可以帮助我们总结积累经验。那么你知道心得体会如何写吗?接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧,我们一起来看一看吧。

2022工艺标准工作心得体会和感想一

<>

我为人处事的原则是"认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活"。对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。在政治理论学习方面,参加所在小组组织的学习10次,并认真做好笔记。我一直在强调一句话是这么说的:两点之间直线最短,通往成功没有捷径,不走弯路才是捷径。现在看来并非如此,因为在我的思想里还是强调了捷径二字,想捷径则必走弯路。

<>

1、做为区域工艺工程师,各种体系的建设不能落下,只有良好、完毕的体系才能指导现场包括安全、质量、管理、生产各项活动的顺利开展。在本年度,我认真落实科室、作业区领导安排的各项有关体系工作,负责完成了罩式炉机组质量体系、安全体系、已及生产管理体系文件的准备、自检自查工作,最终顺利通过审核没有不合格项。

2、随着平整机速度的大幅提升,平整机产能也得到巨大释放,曾多次由于罩退备料不足造成平整机限产。针对罩式炉的瓶颈问题,厂领导分别两次组织生产协调会,决定在罩式炉机组开展班组竞赛活动,主要目的是为了提升职工劳动积极性,突破生产组织能力限制,最大程度的发挥罩退产能。接到活动通知后,迅速制定出了竞赛活动的具体方案,并拿出了有效提升罩退产能的措施,力保设备低故障率,强抓装出炉节点时间,顺利完成了4、5月份的劳动竞赛活动,最终罩退产量突破62000吨,达到历史最好水平。

3、冷轧罩退机组投产年限较短,随着生产的开展,安全问题、质量问题、管理问题凸显,尚存在部分缺管、失管的问题,根据自检自查结果,及时编撰、更新管理文件,总结事故经验,组织机组人员集中培训15次之多,操作岗位事故率明显下降,现场组织生产、管理有序,已基本消除了缺管、失管项目。

4、罩退机组的工作在很大程度上可以看做是安全工作,做好安全工作,罩退的基础工作才能算是做到位。安全工作又具体体现在三大标准上,本年度,完成了《罩式炉操作、技术规程》的修编,归拢固化8份文件。完成了安全三大标准的修订,其中安全作业标准修订54项,规程修订12条,新增区域习惯性违章项目3条,新增液压小车安全操作规程、新增《罩式炉机组天车、指吊人员作业规范》等文件、完成了罩退机组封闭管理并制订了相关管理办法,使罩退区域的安全工作提升了一个高度。

<>

1、相关专业知识的欠缺成为技术突破的严重屏障。

做为一名工艺工程师,除对工艺制度的落实外尚有很多管理职责,因此要求工艺工程师除对正常工艺有较深刻的掌握外,必须对机械、电气、液压等相关知识也有一定了解。在下一年里学习相关专业知识应当列入工作重点。

2、机组技术附件的欠消化成为开展工作的重大瓶颈。

在这一年里,很多问题没有得到根本性解决,最终原因在于对设备原理不了解,技术资料消化不透彻。比如目前限制罩退产能提升的热值问题迟迟得不到解决,全权寄托希希望于燃气站得设备改造,没有从自身设备出发,寻求解决问题的办法,具体体现在个别人员对设备参数不敢轻易变动,怕出事、怕不能恢复。怕,是因为不了解、没掌握,折射出更深层次的问题对设备原理不了解,技术资料消化不透彻。因此,在下一年度的工作中设备工作也将列入重点,做到对设备知根知底,操作游刃有余,掌控随心所欲。

3、工作中拖拉的作风成为影响业务水平提升的首要因素。

态度决定一切,对工作的态度就决定了工作的效率及质量。在这一年了,我能够明显感觉到自己思想上的懈怠,很多工作应付了事,完成质量不高。总有把今天该做的事拖延到明天的想法。凡事都留待明天处理的态度就是拖延,这不但是阻碍进步的恶习,也会加深工作的压力。xx说:"把握今日等于拥有两倍的明日。"因此,提升业务水平就必须先转变观念,变消极为积极,化激情为动力。

2022工艺标准工作心得体会和感想二

在老师的耐心指导下,我顺利地完成了老师布置的任务,为为期一周的光学工艺实习画上了一个较为圆满的句号。为了较好的完成这门课程,开始前我通过网络书本等资料初步了解了光学零件的冷加工工艺的相关专业知识。同时在实习的实践中,来自指导老师的经验之谈,让我对书本上的理论知识有更深刻的理解。这一周的实习,对我来说是很难得的一次机会,让我受益匪浅。

<>

这次实习,我分到的任务是平面镜的抛光和棱镜的精磨。

<>

这道工序在光学冷加工是比较重要的一步,也是比较难控制的一道工序。这道工序检验原理较为简单,是利用牛顿环来判断高光圈与低光圈。我们利用一个已经加工完成的标准样板来检验,当使用样板鉴别光圈时,轻轻按压样板,牛顿环向内吞为低光圈,向外吐为高光圈。确定高低光圈后,我们还要注意高光圈和低光圈中间高低情况,并根据不同情况修盘或调摆,来使光圈数达到标准。

原理很容易理解,但是实际的操作过程就没有那么容易了。将待加工的平面镜放置在抛光机的托盘上,并涂上氧化剂,放上沥青盘,调整机床的摆幅,启动机床对零件的镜盘进行抛光。在抛光过程中,每间隔一定的时间我们必须对零件进行相应的自检,如零件的中心厚度、表面光洁度、光圈及光圈不规则度等并根据结果做出相应的调整,例如,光圈为低光圈时,调大摆幅,增加沥青盘与平面镜的边缘接触时间来达到升圈的目的;光圈为高光圈的时候,使用小摆幅抛光,增加沥青盘与平面镜的中间接触时间来达到降圈的目的;当光圈差距较小的时候,可以减慢抛光机的转速。然而,想法很简单,实际操作起来就很复杂,因为调摆和调整转速是没有确定的规则和模式可以借鉴的。我们只好向有丰富的实践经验的老师请教,在老师的帮助下,我们的光圈差距越来越小。虽然最终我们没有磨出能够使用的平面镜,但是我相信我们已经掌握了抛光,唯一缺少的只是长时间的实践罢了。

<>

这个任务需要我们将一块毛坯精磨成一块等腰直角棱镜。

首先,需将毛坯倒角,一方面防止操作人员受伤,另一方面避免在打磨过程中出现零件边缘缺口现象。倒角过程中需要注意用力均匀,并使零件在磨盘上做适当的平移运动,保证使玻璃倒角均匀。此过程较简单,关键是掌握手法。

其次是打磨工艺,使用散粒磨料研磨法。研磨时,磨料与零件之间处于松散自由状态,借助于铣磨中所加压力,通过磨盘、磨料与零件间的相对运动,实现加工的目的。在研磨过程中需使用双手的拇指、食指和中指按住玻璃,在磨盘上旋转并均匀用力向前推动玻璃,往复过程中需要不断向磨盘上添加磨料。对于我们这种初学者来说,这种技巧是比较难以掌握的,须调整好双手用力,使毛坯受力均匀。对于距离要求差距较大的工件在快轴上研磨,所用的磨料颗粒也相对较大,当研磨到离要求差距较小时,应换至慢轴上进行,同时也换上颗粒较小的磨料。每次研磨完一个面,都需要再次倒角,以保证安全。

我们首先选择一个三角面作为基准面,达到要求后再选择一个直角侧面,使其与基准面垂直。这两面磨完之后,再选择另外一个直角侧面进行打磨,这个要求比较高,需要它同时与前两个面都保持垂直。三面完成后,需要打磨的是斜面,需要该面与两个直角侧面成45度角,同时还要与基准面垂直。最后是与基准面平行的另一个三角面。这样就完成任务了。

前3个面我很快就完成了,但是在研磨第四个面的时候,由于我拿到的玻璃比较不规则,,我花费了很多精力。经过一个多小时,我终于将一个接近60度的角磨到了45度。最后还是比较完美的完成了任务。

<>

短短的一周实习,让我获得的不仅仅是实践与理论知识的结合,更多的是对今后学习以及人生的感悟。

在棱镜中,对第四个面的一个多小时的研磨让我真正对“只要功夫深,铁杵磨成针”有了更切身的体会,更深刻的理解。就像磨玻璃一样,只要我们掌握了正确的方法,我们能够坚持,能够努力,我们不能完成的事情又会有多少呢?很多我们觉得自己无法完成的事情,其实不是我们自己做不了,而是我们在害怕,害怕过程中的困难,害怕自己坚持不下去,害怕所要做出的牺牲。只要自己决心够坚定,nothing is impossible!

正处在大学的我们就像是毛坯下料,需要学习,需要利用磨难来打磨自己,只有经历了打磨,才能成为一块合格的原件,才能在今后的人生中成才!

感谢学校和老师给了我这样一次机会,不仅提高了动手实践能力,更重要的是让我对自己有了更清晰的认识,对自己的将来有了更明确的规划。

您可能关注的文档